书籍详情
《防止电力生产事故的二十五项重点要求》案例警示教材(彩图本)
作者:国家能源局电力安全监管司,中国电机工程学会
出版社:中国电力出版社
出版时间:2019-05-01
ISBN:9787519820831
定价:¥128.00
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内容简介
为了配合电力企业各单位在规划设计、安装调试、运行维护、检修改造、科研试验等阶段认真贯彻国家能源局新颁《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的精神,便于读者形象深刻的理解,特策划《〈防止电力生产事故的二十五项重点要求〉案例警示教材》一书。本书作为国家能源局颁布的《 防止电力生产事故的二十五项重点要求》配套教材之一,与《防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义》《〈防止电力生产事故的二十五项重点要求〉培训教材》配套。本书采用典型事故案例,配上形象生动的漫画,对条文进行形象的解释和说明,图文并茂,内容详实,突出重点要求,针对性强。
作者简介
中国电机工程学会(以下简称学会)成立于1934年,原名中国电机工程师学会,由从事电机工程相关领域的科学技术工作者及有关单位自愿组成并依法登记成立的全国性、学术性、非营利性社会组织。学会设有9个工作委员会、36个专业委员会,学会工作总部设在北京。全国电力安全专家委员会秘书处设在中国电机工程学会。
目录
1 防止人身伤亡事故1
【案例1-1】 高处不系安全带 失稳坠落把命丧1
【案例1-2】 图省事探身作业 失平衡跌落摔伤2
【案例1-3】 孔洞盖板未盖实 人员踩踏坠落亡3
【案例1-4】 吊孔打开无围栏 人员踏入险丧命4
【案例1-5】 梯子支放未扶稳 上梯人员摔重伤5
【案例1-6】 颠倒工序拆模板 模板倒蹋人伤亡6
【案例1-7】 钢板腐蚀不知险 不走架板把命搭6
【案例1-8】 高处作业突刮风 失稳坠落三人亡8
【案例1-9】 起吊孔未装围栏 不慎坠落酿惨剧9
【案例1-10】 非电工验电不当 手灼伤后悔不及9
【案例1-11】 无证作业不知险 擅动设备触电亡10
【案例1-12】 电缆带电用锯割 防护用品保平安11
【案例1-13】 带电距离不注意 手电误碰带电体12
【案例1-14】 未验电误合地刀 酿短路电弧烧伤13
【案例1-15】 无票作业擅摘牌 误入间隔丢性命14
【案例1-16】 冒牌电工接临电 短路造成手灼伤15
【案例1-17】 检修未拆短路线 盲目操作人伤亡16
【案例1-18】 勘查作业擅作主 误碰开关致触电16
【案例1-19】 磨焊口空间狭窄 角磨机碰伤嘴唇17
【案例1-20】 图省事抛掷皮带 无监护砸死路人18
【案例1-21】 交叉作业无防护 割件掉落砸伤人19
【案例1-22】 传递架杆突掉落 下方人员被砸伤20
【案例1-23】 移动工具未停电 误碰开关手绞伤21
【案例1-24】 两设备共用电源 误启动双手挤伤22
【案例1-25】 探身巡检人被卡 肢体卷入皮带内23
【案例1-26】 皮带站人查缺陷 无铃启机挤死人24
【案例1-27】 皮带站人测槽架 设备突启致人亡25
【案例1-28】 设备运行擅开门 伸手清物臂绞伤25
【案例1-29】 转岗人员未培训 擅自操作臂绞断26
【案例1-30】 捞渣机旁无护栏 掉焦溅水烫伤人27
【案例1-31】 除焦作业不停炉 突落烟灰烫五人28
【案例1-32】 合闸未拆接地线 机组停运人灼烫29
【案例1-33】 带电移动配电箱 违章作业惹祸端29
【案例1-34】 高压操作当儿戏 电弧灼伤又高坠30
【案例1-35】 无证作业缺经验 阀门窜动挤断指31
【案例1-36】 吊装作业俩指挥 他人受伤自后悔32
【案例1-37】 起重工具不检查 按钮失灵砸伤人33
【案例1-38】 槽钢不牢做吊点 钢脱落物腰击伤34
【案例1-39】 吊物捆绑不牢固 焊条散落人被砸35
【案例1-40】 吊装现场无防护 绳断物落砸行人35
【案例1-41】 起吊现场无照明 吊篮脱落砸伤人36
【案例1-42】 起吊作业刮大风 侧板倾倒人坠亡37
【案例1-43】 野蛮起吊作业乱 坠物砸死行人惨37
【案例1-44】 吊装作业无安措 慌乱指挥设备损38
【案例1-45】 阀门腐蚀关不住 浆液喷出系统停39
【案例1-46】 车厢有人不确认 装载石膏活埋人39
【案例1-47】 一氧化碳突泄漏 烟气熏呛人中毒40
【案例1-48】 清灰作业突塌方 人员被埋悔不及41
【案例1-49】 劣质阀门有隐患 氨漏中毒酿惨案41
【案例1-50】 选用阀门不标准 液氨存储出事故42
【案例1-51】 烈日晒爆液氨瓶 氨气扩散毒多人42
【案例1-52】 软管卸氨易破裂 氨漏中毒人伤亡43
【案例1-53】 切割氨管引爆炸 氨气扩散毒多人44
【案例1-54】 设备失修腐蚀重 氨漏中毒多伤亡44
【案例1-55】 槽车卸氨无监护 溜车管断中毒亡45
【案例1-56】 液氨卸车乱移动 液氨泄漏人中毒45
【案例1-57】 防毒面具已损坏 穿戴作业险丧命46
【案例1-58】 违章踩管不知险 管断氨漏悔不及46
【案例1-59】 自改车辆运液氨 罐炸氨漏酿惨案47
【案例1-60】 电气短路致火灾 氨管爆炸事故连47
【案例1-61】 阀门不严进毒气 盲目施救多人亡48
【案例1-62】 检测失职毒他人 盲目施救毒多人49
【案例1-63】 未测气体急清仓 盲救他人自己亡50
【案例1-64】 实验室内无药箱 酸溅脸上灼伤疤51
【案例1-65】 饮料带进实验室 误喝试剂险丧命52
【案例1-66】 防范毒气意识差 盲目救援伤亡大52
【案例1-67】 检测失职本不该 违章进罐两人亡52
【案例1-68】 超员车门未关好 转弯门开人摔伤53
【案例1-69】 占道超速急行驶 刹车失灵车相撞54
【案例1-70】 人货混装又超速 甩出车外把命丧55
2 防止火灾事故56
【案例2-1】 消防设施有隐患 电缆短路致火灾56
【案例2-2】 消防水管被关闭 输煤栈道火势扩57
【案例2-3】 动火作业未办票 火灾导致人伤亡58
【案例2-4】 电缆设计防火灾 高压低压均分开58
【案例2-5】 电缆敷设层次清 电压等级颜色分59
【案例2-6】 油系统泄漏着火 电缆助燃烧屋架60
【案例2-7】 阻燃措施不到位 火灾导致机组停60
【案例2-8】 防火封堵当盾牌 力保设备不受害61
【案例2-9】 电缆隧道没封堵 控制设备全烧毁61
【案例2-10】 电缆接头突爆炸 循环水泵连跳闸62
【案例2-11】 绝缘老化被击穿 电缆维护莫怠慢62
【案例2-12】 高位油箱突起水 引燃电缆事故大63
【案例2-13】 管道漏油致火灾 过火严重损失大63
【案例2-14】 密封接头突爆破 引燃电缆火势大64
【案例2-15】 机组大修装错垫 氢气着火悔不该64
【案例2-16】 管道腐蚀油泄漏 混合油气被引爆65
【案例2-17】 重油管道防爆燃 焊接之前先冲洗65
【案例2-18】 粉尘飞入油碟内 回油外溢大火起65
【案例2-19】 对口法兰没拧紧 橡胶老化垫失灵66
【案例2-20】 油箱油位急下降 轴承甩油机组停66
【案例2-21】 油罐接地不可靠 雷击火灾损失大66
【案例2-22】 违章动火不检测 油气闪爆两人亡67
【案例2-23】 胶管老化火灾起 发现及时没蔓延67
【案例2-24】 长期投运风管穿 搭建缺陷积粉燃67
【案例2-25】 上煤方式擅变更 一次风管终烧损68
【案例2-26】 监视操作不及时 制粉系统火灾起68
【案例2-27】 氢气管道清积水 气体泄漏致爆炸68
【案例2-28】 操作人员开气瓶 氢气喷出爆炸生68
【案例2-29】 氢冷电机做检修 隔绝措施隐患留69
【案例2-30】 氢气钢瓶保安全 千万注意别倒瓶69
【案例2-31】 氢气站来讲安全 厂房内部莫设罐69
【案例2-32】 氢气系统动明火 管理制度不严格69
【案例2-33】 违章排污致爆炸 联动试验要定期70
【案例2-34】 氢压下降未重视 轴承损伤后悔迟70
【案例2-35】 合成车间管道破 氢气爆炸损失大71
【案例2-36】 隔离措施不彻底 台扇通风酿惨剧72
【案例2-37】 巡视检查不执行 积粉未清引自燃72
【案例2-38】 上煤过程人离岗 煤中夹火皮带烧73
【案例2-39】 定期清扫不认真 皮带烧坏损失大73
【案例2-40】 气体置换忘关阀 引发爆炸死伤仨75
【案例2-41】 管材焊缝有缺陷 三次爆炸前后连76
【案例2-42】 违章触电成焦炭 仓皇逃生掉下亡77
【案例2-43】 雷击起火风机损 防雷设施定期测78
【案例2-44】 电缆短路引火灾 风电机组被烧毁78
【案例2-45】 刹车系统出异常 摩擦起火机仓烧79
3 防止电气误操作事故81
【案例3-1】 无票作业短回路 试合开关出事故81
【案例3-2】 擅改操作解闭锁 误入间隔拉错闸82
【案例3-3】 工作范围擅扩大 监护人员不到位82
【案例3-4】 防误装置已失灵 带着地刀合开关83
【案例3-5】 擅自解锁误操作 带着地线合刀闸83
【案例3-6】 串接重动继电器 带电合接地开关84
【案例3-7】 防误闭锁未投入 带着地刀合开关85
【案例3-8】 临时围栏未装设 没有看护羊触电86
【案例3-9】 未经培训失监护 清扫开关误触电86
4 防止系统稳定破坏事故87
【案例4-1】 低频振荡频发生 电网安全受威胁87
【案例4-2】 继电保护误动作 潮流转移电网垮88
【案例4-3】 偶然事件相叠加 终造成大事故90
【案例4-4】 局部故障导火线 酿成美加大停电90
【案例4-5】 安全防线作用大 预警能力要提高91
【案例4-6】 负荷增长超预期 电压崩溃大停电93
5 防止机网协调及风电大面积脱网事故94
【案例5-1】 有功功率出异常 出厂设置有错误94
【案例5-2】 励磁系统能力强 支撑电网作用大96
【案例5-3】 串联补偿电容器 谐振风险要关注96
【案例5-4】 参数实测与建模 事故分析帮助大97
【案例5-5】 机网保护须配合 系统安全有保障99
【案例5-6】 失磁保护拒动作 枢纽电站电压落99
【案例5-7】 调门特性值叠加 有功瞬间变化大100
【案例5-8】 辅机抗扰能力差 机组安全隐患多101
【案例5-9】 电压穿越不具备 风机脱网事故大102
6 防止锅炉事故104
【案例6-1】 预热器设计缺陷 热元件局部着火104
【案例6-2】 蓄热元件积残油 空气预热器着火105
【案例6-3】 微油点火能量小 煤粉积聚致着火105
【案例6-4】 投煤条件不符合 尾部烟道积煤粉107
【案例6-5】 尾部烟道再燃烧 空气预热器烧损108
【案例6-6】 调整燃烧不及时 锅炉灭火事故生110
【案例6-7】 入炉燃料差异大 多次灭火事故发111
【案例6-8】 节能改造留隐患 煤粉聚积致爆燃112
【案例6-9】 锅炉煤种不匹配 结渣问题挺严重113
【案例6-10】 保护逻辑不合理 锅炉内爆出问题114
【案例6-11】 违章指挥强送粉 煤粉仓内引爆炸115
【案例6-12】 制粉系统不匹配 煤粉爆炸难消除116
【案例6-13】 防爆通道不合理 引燃电缆出险情116
【案例6-14】 制粉系统接连爆 烧坏电缆急停炉117
【案例6-15】 石子煤斗未清理 自燃现象恐发生118
【案例6-16】 锅炉满水和缺水 恶性事故损失大119
【案例6-17】 低温蒸汽进汽机 轴系断裂事故发120
【案例6-18】 取样测量有误差 水位保护为虚设121
【案例6-19】 模块设计有缺陷 机组跳闸事故现121
【案例6-20】 水位指示有偏差 安装现场找病因122
【案例6-21】 热控监督不马虎 水位保护隐患除122
【案例6-22】 仪表管路未防冻 测量错误致非停123
【案例6-23】 取样管路突结冰 错误显示水位低123
【案例6-24】 汽包水位偏差大 水位保护动作多124
【案例6-25】 热态整定未进行 汽包满水险情生125
【案例6-26】 信号强制漏洞大 影响功能真可怕125
【案例6-27】 信号通道不独立 交叉影响要跳机126
【案例6-28】 强制差压变送器 违规操作埋隐患126
【案例6-29】 流量保护三取二 取样信号有要求127
【案例6-30】 严密监视过热点 严防燃水比失调127
【案例6-31】 高加系统不可靠 给水中断机组跳127
【案例6-32】 调节功能不健康 运行调整来不及128
【案例6-33】 给水参数整定差 汽包水位高跳机128
【案例6-34】 水冷壁管存异物 管壁超温难避免129
【案例6-35】 缺水超温致爆管 问题出在水位计130
【案例6-36】 锅炉安全阀拒动 超温超压事严重130
【案例6-37】 水质恶化不重视 腐蚀结垢爆管多132
【案例6-38】 金属检验不到位 联络管爆事故大134
【案例6-39】 多次超温致管薄 管道爆破人死伤134
【案例6-40】 过热器频频爆管 检查管内现堵头135
【案例6-41】 没有清理氧化皮 机组启动即爆管136
【案例6-42】 管材等级不够高 大量生成氧化皮137
7 防止压力容器等承压设备爆破事故139
【案例7-1】 筒体减薄因冲刷 避免爆破常检查140
【案例7-2】 氢罐封头现鼓包 及时更换预防早140
【案例7-3】 支架失效管座裂 全面检查事故灭141
【案例7-4】 筒体减薄钢板补 应力过大得更换142
8 防止汽轮机、燃气轮机事故143
【案例8-1】 拒动缺陷未消除 强行启机出事故143
【案例8-2】 失去监视再启动 轴系断裂事故大143
【案例8-3】 调速汽门有卡涩 严重超速机组损143
【案例8-4】 冒险带负荷解列 造成汽轮机超速144
【案例8-5】 低压旁路未开启 机组超速出险情144
【案例8-6】 旁路系统未开启 轴系断裂大事故145
【案例8-7】 旁路失电不能关 控制电源有缺陷145
【案例8-8】 旁路使用不合理 转子造成大弯曲146
【案例8-9】 位移保护乱解除 强行启动设备损146
【案例8-10】 逆止门未能关闭 抽汽倒流致超速147
【案例8-11】 逆止门出现故障 热网蒸汽反向流147
【案例8-12】 控制信号接线反 导致烧损推力瓦148
【案例8-13】 齿型联轴器失效 致机组轴系断裂148
【案例8-14】 调节系统大改造 确保安全是前提149
【案例8-15】 结构设计有问题 轴系发生大振动149
【案例8-16】 超速试验违规做 转子振动致停机150
【案例8-17】 铆钉头变形松脱 叶片甩出致事故150
【案例8-18】 复环缺陷未处理 叶片断裂出事故151
【案例8-19】 隔板装反浑不知 终于引发大事故151
【案例8-20】 级隔板故障 汽轮机严重损坏152
【案例8-21】 机组非同期并网 对轮螺栓全剪断152
【案例8-22】 高压内缸温差大 转子弯曲事故发153
【案例8-23】 管道暖管不充分 振动增大急停机154
【案例8-24】 振动原因未探明 盲目启动转子弯154
【案例8-25】 停机盘车投不上 闷缸措施要果断155
【案例8-26】 电动盘车投不上 吊车强盘钢绳断155
【案例8-27】 闷缸措施很及时 转子弯曲未发生156
【案例8-28】 轴封供汽门不严 转子永久性弯曲156
【案例8-29】 上下缸温差过大 发生永久性弯曲157
【案例8-30】 防止汽轮机进水 避免永久性弯曲157
【案例8-31】 电子水位计失灵 转子永久性弯曲158
【案例8-32】 蒸汽凝结致满水 采取措施很及时158
【案例8-33】 低温蒸汽进汽缸 高压转子永弯曲159
【案例8-34】 冲车过程振动大 发生碰磨致弯曲160
【案例8-35】 主蒸汽温度骤降 造成永久性弯曲160
【案例8-36】 电子水位计失灵 玻璃管锈渍不清161
【案例8-37】 放水手动门被关 紧急打闸很及时162
【案例8-38】 汽轮机打闸降速 出意外断油烧瓦162
【案例8-39】 报警信号误判断 断油烧瓦全都傻163
【案例8-40】 阀碟脱落堵通道 机组断油轴瓦烧164
【案例8-41】 油质太脏强启动 轴承损伤因焊渣164
【案例8-42】 油泵联锁要注意 手动启动来不及164
【案例8-43】 设计变更要谨慎 油泵联锁必须准165
【案例8-44】 保护定值不合理 断油烧瓦轴系损166
【案例8-45】 供电方式不合理 油泵该启不能启166
【案例8-46】 油泵电源不可靠 轴承烧损事故生167
【案例8-47】 技术改造留隐患 质量控制没把关167
【案例8-48】 油位已低不跳机 机组断油致烧瓦168
【案例8-49】 油箱油位无保护 延误停机扩事故169
【案例8-50】 试运期间油压低 松开螺栓致油喷169
【案例8-51】 处理漏油不停机 大量跑油轴瓦泣170
【案例8-52】 油泵联锁要可靠 机组跳闸离不了171
【案_例8-53】 热偶保护突动作 断油烧瓦事故发171
【案例8-54】 机组正常停机前 启动试验很必要172
【案例8-55】 运行人员误操作 无票作业没监护172
【案例8-56】 发现轴瓦有异常 确认未损再启动172
【案例8-57】 热工人员蛮违章 保护开关忘合上173
【案例8-58】 油泵联锁随意退 导致事故特后悔173
【案例8-59】 燃烧室内出状况 隔热瓦片突脱落175
【案例8-60】 燃气返至密闭间 未设监测出祸端178
9 防止分散控制系统控制、保护失灵事故179
【案例9-1】 系统配置不完善 频繁故障与死机179
【案例9-2】 负荷裕度不严控 升级改造问题多180
【案例9-3】 技术规范不到位 更换硬件没省钱180
【案例9-4】 主备时钟不同步 导致控制器脱网181
【案例9-5】 主备切换不成功 水位保护突失灵181
【案例9-6】 核心节点不冗余 丧失监控强停机182
【案例9-7】 降低硬件图省钱 配置不当惹祸端183
【案例9-8】 测点配置不独立 同时动作直跳机183
【案例9-9】 重要设备宜单控 公用系统恐不行183
【案例9-10】 操作员站失供电 两路电源保安全184
【案例9-11】 单点接地不保证 遭遇雷击出问题184
【案例9-12】 电源故障机失控 紧急按钮除险情185
【案例9-13】 通信工具有干扰 控制系统出异常185
【案例9-14】 隔离措施应可靠 交叉操作要防止185
【案例9-15】 后备手操需配备 关键时刻保平安188
【案例9-16】 通信连接无防护 病毒由此乘虚入189
【案例9-17】 在线下装要谨慎 操作不当引跳闸189
【案例9-18】 三断保护应具有 机械闭锁才可靠191
【案例9-19】 测点取样不独立 同时动作误跳机191
【案例9-20】 灭火保护强行退 管内积粉引爆燃192
【案例9-21】 信号触点误接反 机组非停损失大193
【案例9-22】 导叶剪断销剪断 撞烂减压排水管193
【案例9-23】 测温电缆从根断 轴承瓦温起跳变195
10 防止发电机损坏事故196
【案例10-1】 定子线棒绝缘损 氢气泄漏致停机196
【案例10-2】 端部固定有缺陷 相间短路相继发197
【案例10-3】 绕组端部振动大 导线断裂引跳闸197
【案例10-4】 绕组线棒全更换 在线监测得加装198
【案例10-5】 端部结构有松动 模态试验很必要199
【案例10-6】 定子绕组温度高 线棒绝缘被击穿199
【案例10-7】 应力腐蚀莫轻视 更换护环保安全200
【案例10-8】 机内氢气湿度大 转子护环出裂纹201
【案例10-9】 漏氢监测急报警 停机及时未短路202
【案例10-10】 绝缘老化存隐患 在线监测起作用202
【案例10-11】 定子起晕电压低 端部绝缘被烧损203
【案例10-12】 皮塞遗留三通内 水路堵塞引停机204
【案例10-13】 水质长期不合格 腐蚀产物堵水路204
【案例10-14】 水质不良引腐蚀 堵塞水路有温差205
【案例10-15】 供水参数有异常 检查发现有堵塞206
【案例10-16】 温差超标未重视 水路堵塞终接地207
【案例10-17】 制造过程有虚焊 运行期间酿匝短207
【案例10-18】 匝间短路勿小觑 烧伤护环损大轴208
【案例10-19】 胶皮垫老化漏油 发电机漏氢着火208
【案例10-20】 封闭母线进氢气 意外爆炸要牢记209
【案例10-21】 氢冷发电机运检 氢气爆炸人伤亡209
【案例10-22】 过热报警被忽视 绝缘受损事故生210
【案例10-23】 纸团堵住引风口 线棒出风温差大210
【案例10-24】 开关误动非同期 全厂停电设备损211
【案例10-25】 定子铁芯仔细查 发现异常早处理212
【案例10-26】 制造质量有问题 返厂大修换叠片212
11 防止发电机励磁系统事故215
【案例11-1】 火花放电煤粉燃 性能测试设备烧215
【案例11-2】 励磁变过热烧毁 检修期间遇困难216
【案例11-3】 断线保护有缺陷 软件判断出错误216
【案例11-4】 电压回路虽独立 判断时间误设置217
【案例11-5】 励磁系统误强励 机端出现过电压218
【案例11-6】 工作频率不一致 熔断器多次熔断218
【案例11-7】 整定设计不匹配 电网要求不满足218
【案例11-8】 温度估算有偏差 温升过高致跳闸219
【案例11-9】 运行人员误判断 转子过热被烧毁219
【案例11-10】 未采用屏蔽电缆 运行中反复跳机220
【案例11-11】 电源模块定期查 严格执行保安全220
【案例11-12】 母线附近浓烟滚 连接导线绝缘焦220
【案例11-13】 电感分布不均匀 接地开关被烧红220
【案例11-14】 普通电缆送信号 电磁干扰致误动221
【案例11-15】 绝缘性能不合格 故障录波器烧毁221
【案例11-16】 屏蔽电缆被错用 感应电压致误动221
【案例11-17】 专用电缆普通代 试运过程出误报222
【案例11-18】 程序升级未备份 投产时间被延误222
【案例11-19】 程序写入不对应 励磁系统误强励222
【案例11-20】 参数设置不合理 多方协作才解决222
【案例11-21】 动态性能不满足 电网稳定留隐患223
【案例11-22】 配合关系未协调 机组失磁保护跳223
【案例11-23】 保护定值不合理 修正之后方解决223
【案例11-24】 励磁设备有缺陷 过励磁保护跳闸224
【案例11-25】 基准值整定有误 失磁保护反复跳224
【案例11-26】 保护环节已动作 试验人员未发现224
【案例11-27】 励磁参数不合适 机端电压不稳定225
【案例11-28】 限制特性不满足 安全运行留隐患225
【案例11-29】 安全监督查保护 机组运行保安全225
【案例11-30】 运行机组数量多 调差系数差别大226
【案例11-31】 无功环流常发生 母线电压难控制226
【案例11-32】 自动通道不正常 手动通道独支撑226
【案例11-33】 未按规程来调节 机端电压大波动226
【案例11-34】 擅改励磁变变比 造成发电机跳闸227
【案例11-35】 结构特点不了解 改变参数致振荡227
【案例11-36】 恒压运行未采用 低频振荡幅度大227
【案例11-37】 母线电压大振荡 控制模式不协调228
12 防止大型变压器损坏和互感器事故229
【案例12-1】 电缆中间头放电 变压器绕组烧损229
【案例12-2】 调压绕组被击穿 交货延误九个月230
【案例12-3】 局部放电不合格 订货迟迟不出厂230
【案例12-4】 极化指数不合格 干燥工艺来处理231
【案例12-5】 储油柜胶囊破损 绕组贯穿性短路231
【案例12-6】 铁路运输急刹车 屏蔽板松动位移232
【案例12-7】 变形试验来测试 线圈变形状况知232
【案例12-8】 试验前后值测定 按照规程来对比232
【案例12-9】 空载损耗值偏大 按照协议来处理233
【案例12-10】 变压器油因受潮 介质损耗值增大234
【案例12-11】 瓦斯保护频动作 油泵窥视孔渗漏234
【案例12-12】 引线耳接触不良 在线监测发报警235
【案例12-13】 啮合不良致错位 调压开关致爆炸236
【案例12-14】 油位变化出异常 套管底部法兰裂237
【案例12-15】 高压引线放置错 变压器组全烧损238
【案例12-16】 测试方法有错误 线圈底部突冒火239
【案例12-17】 氯化锌避雷器坏 二次侧电压值无240
【案例12-18】 二次端子引线断 零序保护突动作240
【案例12-19】 精度试验不合格 未按铭牌来装配241
【案例12-20】 局部过热负荷重 绝缘介质速劣化241
【案例12-21】 油净化工艺缺陷 油纸间局部放电242
【案例12-22】 一次连接有缺陷 头部温度高十度242
【案例12-23】 吊装时发生破损 运行中引发放电243
【案例12-24】 连接筒强度不够 互感器绝缘击穿244
【案例12-25】 气体微水来测试 静置一天再进行245
13 防止犌犐犛、开关设备事故246
【案例13-1】 气室划分要注意 避免相互有影响246
【案例13-2】 绝缘拉杆有断裂 触点位置出错误247
【案例13-3】 内部绝缘出故障 都是飞虫惹祸端247
【案例13-4】 防尘措施未采取 内部黄沙不老少248
【案例13-5】 真空泵油进设备 气室内部出闪络248
【案例13-6】 导体安装不到位 发热造成绝缘穿249
【案例13-7】 伸缩节处有导体 插接不良致发热249
【案例13-8】 合闸电阻有损坏 断口击穿瓷套爆250
【案例13-9】 合闸电阻没压紧 整体阻值有增加251
【案例13-10】 真空处理未进行 检测发现纯度低252
【案例13-11】 北侧机构为分位 断口却处于合位252
【案例13-12】 管路阀体有结冰 停电操作致拒动253
【案例13-13】 液压机构油乳化 分闸之后自合闸254
【案例13-14】 气温变普降春雪 断路器发生雪闪254
【案例13-15】 机械闭锁强度弱 误按合闸接触器255
【案例13-16】 合闸后未到死点 自行脱落致分闸256
【案例13-17】 开关柜三相短路 气体冲开前柜门256
【案例13-18】 隔离手车未隔离 误触母线避雷器257
【案例13-19】 释放通道未设置 电弧冲开前柜门258
14 防止接地网和过电压事故259
【案例14-1】 接地引下线烧断 变压器失地损坏259
【案例14-2】 接地线未连地网 主变主控均烧毁260
【案例14-3】 连续落雷损开关 全站停电敲警钟261
【案例14-4】 防雷配置差异化 同塔双回防同跳262
【案例14-5】 法兰胶装有错误 内部受潮致放电262
【案例14-6】 钢管式涡激振动 避雷针整体倾倒262
【案例14-7】 间隙定值可延时 避免误跳变压器263
【案例14-8】 容性电流超标准 弧光接地烧开关264
【案例14-9】 泄漏电流需监测 受潮劣化早发现265
15 防止输电线路事故267
【案例15-1】 四回线路均故障 电厂电量送不出267
【案例15-2】 气候条件很特殊 线路设计要优化267
【案例15-3】 地质条件有沉降 线路设计应预防268
【案例15-4】 边坡垮塌土质松 铁塔基础受威胁269
【案例15-5】 分期改造未规划 线夹被盗塔倒塌270
【案例15-6】 隐蔽工程莫含糊 质量验收再掩埋270
【案例15-7】 在线监测要加强 推广直升机航巡270
【案例15-8】 线路区段风振重 预绞金具可采用271
【案例15-9】 交变应力长承受 绝缘子疲劳断裂271
【案例15-10】 载荷弯曲和交变 金具断裂全怪它272
【案例15-11】 端部密封被破坏 复合绝缘子脆断274
【案例15-12】 均压环粗心反装 绝缘子芯棒脆断274
【案例15-13】 红外测温来监测 危急缺陷快处理274
【案例15-14】 锁紧销受压变形 已失去限位功能275
【案例15-15】 球头挂环出断裂 金具倒挂绝缘子275
【案例15-16】 冰灾史罕见 倒塔断线电网损276
【案例15-17】 线路覆冰和舞动 防治措施不尽同277
【案例15-18】 线路覆冰致跳闸 改造措施很精准277
【案例15-19】 气温骤降线覆冰 脱冰引发相短路278
【案例15-20】 线路跳闸因山火 运维单位多防范279
16 防止污闪事故280
【案例16-1】 绝缘子表面积污 俩设备污闪掉闸280
【案例16-2】 大量上马水泥厂 污秽等级大幅升281
【案例16-3】 防污漏洞或死角 导致污闪要严防281
17 防止电力电缆损坏事故283
【案例17-1】 热力管线突泄漏 电缆隧道热水入283
【案例17-2】 交叉距离不满足 电缆沟内温度高283
【案例17-3】 制造质量有问题 整批电缆全退货284
【案例17-4】 附件质量出问题 接头连续被击穿284
【案例17-5】 接头安装不合格 电缆隧道突起火285
【案例17-6】 核心元件有缺陷 组合电器终端爆285
【案例17-7】 电缆质量严检测 坚决把住入口关285
【案例17-8】 运输过程盘平放 电缆挤压致变形285
【案例17-9】 局部绝缘遭挤压 电缆绝缘被击穿286
【案例17-10】 施工现场未防护 绝缘构件被污染286
【案例17-11】 接地系统施工错 金属连板接线反286
【案例17-12】 接地电流有异常 导体之间有导通287
【案例17-13】 线芯护套被接反 金属护套环流大287
【案例17-14】 局部发热不均匀 套管底部有沉淀288
【案例17-15】 建筑单位蛮施工 两路电缆被破坏288
【案例17-16】 图纸指示有错误 检修方案被迫改288
【案例17-17】 安防措施完善后 盗窃事件被遏制289
【案例17-18】 管线调查未进行 电缆路径乱打桩289
【案例17-19】 隧道施工忙打井 两相电缆被破坏289
【案例17-20】 人员撤离钢钎坠 电缆绝缘被扎伤289
【案例17-21】 隧道塌方水泄漏 多路电缆被砸伤290
【案例17-22】 地铁施工出塌方 电缆线路基础陷290
【案例17-23】 退运电缆就地剥 火灾隐患留下来290
【案例17-24】 电缆固定不合理 挤压角钢受损伤290
【案例17-25】 电缆接头施工误 交叉互联线短路291
【案例17-26】 接头铜壳内短路 交叉互联致混乱291
【案例17-27】 接地电流有异常 停电处理查原因291
【案例17-28】 南方白蚁高发区 蛀蚀问题要注意291
【案例17-29】 连接点温度异常 接地系统连线误292
【案例17-30】 接地系统常检查 发现问题及时修292
18 防止继电保护事故293
【案例18-1】 双重配置很重要 互为备用保安全293
【案例18-2】 双重设计各独立 公用环节患无穷294
【案例18-3】 差动保护误接线 同时失电退运行295
【案例18-4】 互感器特性差异 继电器动作异常295
【案例18-5】 失灵保护信号发 复压闭锁作用大296
【案例18-6】 保护通道交叉用 纵差保护误跳闸297
【案例18-7】 二次线垫圈松动 发信号时有时无298
【案例18-8】 整定范围细校核 失磁事故严预防298
【案例18-9】 起停闪络很重要 缺一不可要记牢299
【案例18-10】 新投改造动回路 各种验证不可少301
【案例18-11】 施工图纸改动多 竣工图纸方可用301
【案例18-12】 一次设备出故障 二次保护保安全303
19 防止电力调度自动化系统、电力通信网及信息系统事故304
【案例19-1】 电源不独立配置 主站受牵连停机304
【案例19-2】 模块老化能力降 保护定值不匹配305
【案例19-3】 测试方案不完整 系统性能出异常305
【案例19-4】 联调传动工作少 无功设备致损毁306
【案例19-5】 控制命令错误发 全厂有功出力降307
【案例19-6】 策略参数擅自改 发电机组异常停307
【案例19-7】 内外网络操作混 敏感办公资料泄308
【案例19-8】 蠕虫病毒惹祸端 网络通信出故障309
【案例19-9】 通信通道不独立 调度网络忙拦截311
【案例19-10】 磁盘写入有异常 营销服务被迫停314
【案例19-11】 调度系统漏洞存 管理权限轻松获314
【案例19-12】 信息安全有漏洞 软件公司责整改315
【案例19-13】 外网邮箱有漏洞 敏感信息可获取316
20 防止串联电容器补偿装置和并联电容器装置事故317
【案例20-1】 电容器组来接线 先串后并宜采用317
【案例20-2】 电容器单元损坏 上下盖完全崩裂318
【案例20-3】 二次电缆受干扰 串补保护误动作319
【案例20-4】 操作顺序不正确 平台板卡受损伤320
【案例20-5】 未进行老炼试验 电容器过压烧损321
【案例20-6】 真空断路器合闸 弹跳时间超要求321
【案例20-7】 多次操作现重燃 真空泡内有杂物322
【案例20-8】 分闸反弹幅值大 一旦发现应调整322
【案例20-9】 测量方法有差异 局部放电变化大323
【案例20-10】 检测方法存不足 重大隐患未查出323
【案例20-11】 脉冲电流法测量 局部放电莫超标323
【案例20-12】 容量减少未退运 保护动作事故生324
【案例20-13】 安装角度不合格 套管断裂出故障324
【案例20-14】 谐波电压被放大 串抗烧损事故发324
【案例20-15】 空心串抗室内装 通信设备不正常325
【案例20-16】 鸟类窜入电容器 隔离开关瓷柱断325
【案例20-17】 动物窜入电抗器 相间短路出故障325
【案例20-18】 匝间绝缘不合格 串联电抗器烧毁325
【案例20-19】 保护定值重设定 没再出现大问题326
21 防止直流换流站设备损坏和单双极强迫停运事故327
【案例21-1】 监视信号不完善 触发脉冲频丢失327
【案例21-2】 阀控参数设不当 触发脉冲不稳定327
【案例21-3】 阀塔防火隐患查 监造报告未提交328
【案例21-4】 冗余保护错配置 自相矛盾两判剧328
【案例21-5】 阻燃材料未达标 报警系统不灵敏329
【案例21-6】 饱和电抗水冷却 管道接头处漏水329
【案例21-7】 阀塔漏水出告警 紧急停运遇险情329
【案例21-8】 冷却水管口脱落 液位低保护跳闸329
【案例21-9】 接头漏水板卡烧 直流系统致闭锁329
【案例21-10】 传感器出现故障 电导率保护误动330
【案例21-11】 主泵切换致跳闸 保护定值重设定330
【案例21-12】 泄漏保护误动作 优化算法重整定330
【案例21-13】 风机开关盒进水 水泵停运极闭锁330
【案例21-14】 共用电源留隐患 主泵切换不成功330
【案例21-15】 主泵切换值变低 小流量应满足331
【案例21-16】 环境温度超定值 辅助降温水喷淋331
【案例21-17】 相关保护重设置 调试期间多误动331
【案例21-18】 事件报文存缺陷 漏报误报均发生331
【案例21-19】 平衡水池被排干 水位监视未报警332
【案例21-20】 未采取防潮防锈 电动机频繁故障332
【案例21-21】 阀厅安全隐患多 尽快整改免事故332
【案例21-22】 波纹板被风吹起 控制室屋顶漏水332
【案例21-23】 投运超过十五年 状态评估常进行333
【案例21-24】 变压器套管故障 过流保护闭直流333
【案例21-25】 电抗器套管爆炸 产品设计留隐患333
【案例21-26】 密封结构存缺陷 连接不良致鼓包333
【案例21-27】 套管设计存隐患 间歇放电事故生334
【案例21-28】 储油柜气囊破裂 重瓦斯保护动作334
【案例21-29】 接线盒内存水珠 压力继电器误动334
【案例21-30】 分接开关选型误 配置浮球继电器334
【案例21-31】 油流继电器误动 安全距离值偏小334
【案例21-32】 绕组传变特性差 测量电流有畸变335
【案例21-33】 监测装置误动作 瞬时干扰致跳闸335
【案例21-34】 控制柜加盖小室 温湿度满足要求335
【案例21-35】 在线监测发报警 核心设备稳运行336
【案例21-36】 分接开关调整中 故障录波频启动336
【案例21-37】 未装直降变压器 站用电源不可靠336
【案例21-38】 动作时间配不当 越级动作没切换337
【案例21-39】 恶劣天气强分闸 均压电容致闪络338
【案例21-40】 直流分压器积污 大雾天气致放电338
【案例21-41】 单一元件出故障 直流系统有风险338
【案例21-42】 自检功能应具备 根据级别来操作339
【案例21-43】 站用电压波动大 压力变送器误动339
【案例21-44】 状态信号未确认 切换条件不满足340
22 防止发电厂、变电站全停及重要客户停电事故341
【案例22-1】 公用系统出故障 两台机组同时停341
【案例22-2】 控制按钮未防护 误碰造成机组停341
【案例22-3】 机组跳闸至脱网 孤网运行不稳定342
【案例22-4】 恶劣天气多线跳 全停多座变电站342
【案例22-5】 开关拒动故障扩 局部电网被瓦解342
【案例22-6】 保护不能抗干扰 误动全停变电站343
【案例22-7】 绝缘子快速积污 升压站先后闪络344
【案例22-8】 直流系统不独立 共用电源致误动344
【案例22-9】 直流接地有环流 开关误动受影响345
【案例22-10】 直流供电不合理 三套保护全失电345
【案例22-11】 直流电缆不阻燃 隔离不当事故大346
【案例22-12】 直流电缆两点地 环流造成保护跳346
【案例22-13】 充电装置复运行 操作顺序要把关347
【案例22-14】 核对放电未进行 电池缺陷没发现347
【案例22-15】 运行环境太恶劣 电池寿命早终结347
【案例22-16】 封堵不严进雨水 交流窜入全站停348
【案例22-17】 交直流端子混装 交流窜入机组停348
【案例22-18】 误将交流接直流 全厂停电系统振349
【案例22-19】 两票三制未执行 误操作全站失电349
【案例22-20】 防误闭锁维护差 引发恶性误操作350
【案例22-21】 支柱绝缘子断裂 全停重要变电站350
【案例22-22】 支柱绝缘子断裂 造成变电站失压350
【案例22-23】 绝缘子突然折断 六台机全部停运351
【案例22-24】 电能质量指标差 保护误动影响大351
【案例22-25】 供电设备绝缘损 重要客户全停电352
23 防止水轮发电机组(含抽水蓄能机组)事故354
【案例23-1】 油质问题致漏油 四号机组甩负荷354
【案例23-2】 油质指标不合格 调速器动作失灵355
【案例23-3】 油温低黏度增大 活塞动作不灵活355
【案例23-4】 过速限制器误动 中导叶紧急关闭356
【案例23-5】 过速试验起振动 主要原因为共振356
【案例23-6】 顶盖紧固螺栓断 特别重大事故发357
【案例23-7】 泄水锥连接不牢 振动增大致停机358
【案例23-8】 尾水管出现异常 压力脉动比较大358
【案例23-9】 空腔涡带作用下 尾水管里衬脱落358
【案例23-10】 机组大修查缺陷 贯穿裂纹在叶片358
【案例23-11】 大修检查水轮机 过流部件磨损大358
【案例23-12】 孔洞加工不均匀 零件组装有误差359
【案例23-13】 限位铜套重磨损 回油箱油位异常359
【案例23-14】 轮毂腔密封失效 水电站运行故障359
【案例23-15】 人孔门螺栓断裂 发现及时事故免360
【案例23-16】 压环局部位置变 伸缩节出现漏水360
【案例23-17】 端部间隙值偏小 限位块变形严重360
【案例23-18】 密封损坏致漏水 大轴内产生积水360
【案例23-19】 补气阀相继失效 甩水严重致停机361
【案例23-20】 蝶阀作为排污阀 排污不畅生堵塞361
【案例23-21】 测温电阻出异常 机组稳定受威胁361
【案例23-22】 水导轴承瓦温升 轴瓦轴领间隙零362
【案例23-23】 连接螺栓不牢固 水导摆度不稳定362
【案例23-24】 顶盖排水被堵塞 水位升高出险情362
【案例23-25】 补气阀关闭不严 压油罐油压过高362
【案例23-26】 伸缩节漏水增大 止水压环已变形363
【案例23-27】 漂浮物聚集严重 拦污栅水位差高363
【案例23-28】 绑扎不良绑块脱 振动引起绝缘损364
【案例23-29】 定子端部绑块松 绝缘盒子被击穿364
【案例23-30】 线棒端部有磨损 结合处有附着物364
【案例23-31】 弹簧老化压不足 接触不良温度高365
【案例23-32】 冲片向外部偏移 割破线棒绝缘层365
【案例23-33】 发电机发生扫膛 定子局部被烧伤366
【案例23-34】 机组负荷快速增 强烈振动机受损366
【案例23-35】 瓦温测量出误报 机组停机事故发367
【案例23-36】 油位计管路断裂 水导瓦缺油烧损367
【案例23-37】 局部接触出摩擦 推力瓦升温烧瓦367
【案例23-38】 互感器表面积粉 轴电流保护动作367
【案例23-39】 弯折工艺有缺陷 转子风扇生断裂368
【案例23-40】 挡风板位置不当 造成结构性损坏368
【案例23-41】 下压指焊点开焊 定子铁芯现波浪369
【案例23-42】 闭锁措施不完善 风闸误动本不该369
【案例23-43】 低励限制没做好 电气量持续振荡370
【案例23-44】 停机出现误操作 手动按钮来灭磁370
【案例23-45】 主轴密封温度升 机组稳定受影响371
【案例23-46】 转轮室温度过高 止漏环严重烧损371
24 防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故374
【案例24-1】 勘测选址判断误 不利地段没避开374
【案例24-2】 水雾飘移未防范 水淹厂房事故发374
【案例24-3】 闸门开启电源断 洪水漫坝教训大375
【案例24-4】 河道堵塞水倒灌 积水过高进厂房375
【案例24-5】 围堰渗漏淹基坑 渗水倒灌进厂房376
【案例24-6】 坝体漏水大会诊 灌浆加固治坝病376
【案例24-7】 观测设施不完善 安全监测没到位376
【案例24-8】 气象部门未预报 应急措施没准备377
【案例24-9】 地震损坝做修复 闸体处理不彻底377
【案例24-10】 闸门操作不规范 洪水漫过闸门顶377
【案例24-11】 水位计出现故障 漫坝事故险造成377
【案例24-12】 操作阀发生炸破 排水泵容量不够378
【案例24-13】 自动阀门质量差 水淹厂房事故发378
【案例24-14】 排水孔处来钻孔 拔出钻头水喷出378
【案例24-15】 暴雨形成泥石流 冲进厂房机组淹378
【案例24-16】 集中暴雨骤然来 山体滑坡十三处378
【案例24-17】 局部暴雨从天降 全厂停电事故发379
【案例24-18】 泄洪期尾水顶托 水泵室尾水倒灌379
【案例24-19】 调度命令不执行 漫顶垮坝损失大379
【案例24-20】 调度命令打折扣 不明来水现下游379
【案例24-21】 混凝土年久老化 加固措施不到位380
【案例24-22】 管理人员离值守 大汛期间水漫坝380
【案例24-23】 操作人员擅脱岗 库水漫顶大坝垮380
【案例24-24】 汛限水位不执行 漫坝事故教训大380
【案例24-25】 汛前水库超蓄水 多座水库被水毁381
25 防止重大环境污染事故382
【案例25-1】 波纹板箱没压紧 搪瓷喷涂有问题384
【案例1-1】 高处不系安全带 失稳坠落把命丧1
【案例1-2】 图省事探身作业 失平衡跌落摔伤2
【案例1-3】 孔洞盖板未盖实 人员踩踏坠落亡3
【案例1-4】 吊孔打开无围栏 人员踏入险丧命4
【案例1-5】 梯子支放未扶稳 上梯人员摔重伤5
【案例1-6】 颠倒工序拆模板 模板倒蹋人伤亡6
【案例1-7】 钢板腐蚀不知险 不走架板把命搭6
【案例1-8】 高处作业突刮风 失稳坠落三人亡8
【案例1-9】 起吊孔未装围栏 不慎坠落酿惨剧9
【案例1-10】 非电工验电不当 手灼伤后悔不及9
【案例1-11】 无证作业不知险 擅动设备触电亡10
【案例1-12】 电缆带电用锯割 防护用品保平安11
【案例1-13】 带电距离不注意 手电误碰带电体12
【案例1-14】 未验电误合地刀 酿短路电弧烧伤13
【案例1-15】 无票作业擅摘牌 误入间隔丢性命14
【案例1-16】 冒牌电工接临电 短路造成手灼伤15
【案例1-17】 检修未拆短路线 盲目操作人伤亡16
【案例1-18】 勘查作业擅作主 误碰开关致触电16
【案例1-19】 磨焊口空间狭窄 角磨机碰伤嘴唇17
【案例1-20】 图省事抛掷皮带 无监护砸死路人18
【案例1-21】 交叉作业无防护 割件掉落砸伤人19
【案例1-22】 传递架杆突掉落 下方人员被砸伤20
【案例1-23】 移动工具未停电 误碰开关手绞伤21
【案例1-24】 两设备共用电源 误启动双手挤伤22
【案例1-25】 探身巡检人被卡 肢体卷入皮带内23
【案例1-26】 皮带站人查缺陷 无铃启机挤死人24
【案例1-27】 皮带站人测槽架 设备突启致人亡25
【案例1-28】 设备运行擅开门 伸手清物臂绞伤25
【案例1-29】 转岗人员未培训 擅自操作臂绞断26
【案例1-30】 捞渣机旁无护栏 掉焦溅水烫伤人27
【案例1-31】 除焦作业不停炉 突落烟灰烫五人28
【案例1-32】 合闸未拆接地线 机组停运人灼烫29
【案例1-33】 带电移动配电箱 违章作业惹祸端29
【案例1-34】 高压操作当儿戏 电弧灼伤又高坠30
【案例1-35】 无证作业缺经验 阀门窜动挤断指31
【案例1-36】 吊装作业俩指挥 他人受伤自后悔32
【案例1-37】 起重工具不检查 按钮失灵砸伤人33
【案例1-38】 槽钢不牢做吊点 钢脱落物腰击伤34
【案例1-39】 吊物捆绑不牢固 焊条散落人被砸35
【案例1-40】 吊装现场无防护 绳断物落砸行人35
【案例1-41】 起吊现场无照明 吊篮脱落砸伤人36
【案例1-42】 起吊作业刮大风 侧板倾倒人坠亡37
【案例1-43】 野蛮起吊作业乱 坠物砸死行人惨37
【案例1-44】 吊装作业无安措 慌乱指挥设备损38
【案例1-45】 阀门腐蚀关不住 浆液喷出系统停39
【案例1-46】 车厢有人不确认 装载石膏活埋人39
【案例1-47】 一氧化碳突泄漏 烟气熏呛人中毒40
【案例1-48】 清灰作业突塌方 人员被埋悔不及41
【案例1-49】 劣质阀门有隐患 氨漏中毒酿惨案41
【案例1-50】 选用阀门不标准 液氨存储出事故42
【案例1-51】 烈日晒爆液氨瓶 氨气扩散毒多人42
【案例1-52】 软管卸氨易破裂 氨漏中毒人伤亡43
【案例1-53】 切割氨管引爆炸 氨气扩散毒多人44
【案例1-54】 设备失修腐蚀重 氨漏中毒多伤亡44
【案例1-55】 槽车卸氨无监护 溜车管断中毒亡45
【案例1-56】 液氨卸车乱移动 液氨泄漏人中毒45
【案例1-57】 防毒面具已损坏 穿戴作业险丧命46
【案例1-58】 违章踩管不知险 管断氨漏悔不及46
【案例1-59】 自改车辆运液氨 罐炸氨漏酿惨案47
【案例1-60】 电气短路致火灾 氨管爆炸事故连47
【案例1-61】 阀门不严进毒气 盲目施救多人亡48
【案例1-62】 检测失职毒他人 盲目施救毒多人49
【案例1-63】 未测气体急清仓 盲救他人自己亡50
【案例1-64】 实验室内无药箱 酸溅脸上灼伤疤51
【案例1-65】 饮料带进实验室 误喝试剂险丧命52
【案例1-66】 防范毒气意识差 盲目救援伤亡大52
【案例1-67】 检测失职本不该 违章进罐两人亡52
【案例1-68】 超员车门未关好 转弯门开人摔伤53
【案例1-69】 占道超速急行驶 刹车失灵车相撞54
【案例1-70】 人货混装又超速 甩出车外把命丧55
2 防止火灾事故56
【案例2-1】 消防设施有隐患 电缆短路致火灾56
【案例2-2】 消防水管被关闭 输煤栈道火势扩57
【案例2-3】 动火作业未办票 火灾导致人伤亡58
【案例2-4】 电缆设计防火灾 高压低压均分开58
【案例2-5】 电缆敷设层次清 电压等级颜色分59
【案例2-6】 油系统泄漏着火 电缆助燃烧屋架60
【案例2-7】 阻燃措施不到位 火灾导致机组停60
【案例2-8】 防火封堵当盾牌 力保设备不受害61
【案例2-9】 电缆隧道没封堵 控制设备全烧毁61
【案例2-10】 电缆接头突爆炸 循环水泵连跳闸62
【案例2-11】 绝缘老化被击穿 电缆维护莫怠慢62
【案例2-12】 高位油箱突起水 引燃电缆事故大63
【案例2-13】 管道漏油致火灾 过火严重损失大63
【案例2-14】 密封接头突爆破 引燃电缆火势大64
【案例2-15】 机组大修装错垫 氢气着火悔不该64
【案例2-16】 管道腐蚀油泄漏 混合油气被引爆65
【案例2-17】 重油管道防爆燃 焊接之前先冲洗65
【案例2-18】 粉尘飞入油碟内 回油外溢大火起65
【案例2-19】 对口法兰没拧紧 橡胶老化垫失灵66
【案例2-20】 油箱油位急下降 轴承甩油机组停66
【案例2-21】 油罐接地不可靠 雷击火灾损失大66
【案例2-22】 违章动火不检测 油气闪爆两人亡67
【案例2-23】 胶管老化火灾起 发现及时没蔓延67
【案例2-24】 长期投运风管穿 搭建缺陷积粉燃67
【案例2-25】 上煤方式擅变更 一次风管终烧损68
【案例2-26】 监视操作不及时 制粉系统火灾起68
【案例2-27】 氢气管道清积水 气体泄漏致爆炸68
【案例2-28】 操作人员开气瓶 氢气喷出爆炸生68
【案例2-29】 氢冷电机做检修 隔绝措施隐患留69
【案例2-30】 氢气钢瓶保安全 千万注意别倒瓶69
【案例2-31】 氢气站来讲安全 厂房内部莫设罐69
【案例2-32】 氢气系统动明火 管理制度不严格69
【案例2-33】 违章排污致爆炸 联动试验要定期70
【案例2-34】 氢压下降未重视 轴承损伤后悔迟70
【案例2-35】 合成车间管道破 氢气爆炸损失大71
【案例2-36】 隔离措施不彻底 台扇通风酿惨剧72
【案例2-37】 巡视检查不执行 积粉未清引自燃72
【案例2-38】 上煤过程人离岗 煤中夹火皮带烧73
【案例2-39】 定期清扫不认真 皮带烧坏损失大73
【案例2-40】 气体置换忘关阀 引发爆炸死伤仨75
【案例2-41】 管材焊缝有缺陷 三次爆炸前后连76
【案例2-42】 违章触电成焦炭 仓皇逃生掉下亡77
【案例2-43】 雷击起火风机损 防雷设施定期测78
【案例2-44】 电缆短路引火灾 风电机组被烧毁78
【案例2-45】 刹车系统出异常 摩擦起火机仓烧79
3 防止电气误操作事故81
【案例3-1】 无票作业短回路 试合开关出事故81
【案例3-2】 擅改操作解闭锁 误入间隔拉错闸82
【案例3-3】 工作范围擅扩大 监护人员不到位82
【案例3-4】 防误装置已失灵 带着地刀合开关83
【案例3-5】 擅自解锁误操作 带着地线合刀闸83
【案例3-6】 串接重动继电器 带电合接地开关84
【案例3-7】 防误闭锁未投入 带着地刀合开关85
【案例3-8】 临时围栏未装设 没有看护羊触电86
【案例3-9】 未经培训失监护 清扫开关误触电86
4 防止系统稳定破坏事故87
【案例4-1】 低频振荡频发生 电网安全受威胁87
【案例4-2】 继电保护误动作 潮流转移电网垮88
【案例4-3】 偶然事件相叠加 终造成大事故90
【案例4-4】 局部故障导火线 酿成美加大停电90
【案例4-5】 安全防线作用大 预警能力要提高91
【案例4-6】 负荷增长超预期 电压崩溃大停电93
5 防止机网协调及风电大面积脱网事故94
【案例5-1】 有功功率出异常 出厂设置有错误94
【案例5-2】 励磁系统能力强 支撑电网作用大96
【案例5-3】 串联补偿电容器 谐振风险要关注96
【案例5-4】 参数实测与建模 事故分析帮助大97
【案例5-5】 机网保护须配合 系统安全有保障99
【案例5-6】 失磁保护拒动作 枢纽电站电压落99
【案例5-7】 调门特性值叠加 有功瞬间变化大100
【案例5-8】 辅机抗扰能力差 机组安全隐患多101
【案例5-9】 电压穿越不具备 风机脱网事故大102
6 防止锅炉事故104
【案例6-1】 预热器设计缺陷 热元件局部着火104
【案例6-2】 蓄热元件积残油 空气预热器着火105
【案例6-3】 微油点火能量小 煤粉积聚致着火105
【案例6-4】 投煤条件不符合 尾部烟道积煤粉107
【案例6-5】 尾部烟道再燃烧 空气预热器烧损108
【案例6-6】 调整燃烧不及时 锅炉灭火事故生110
【案例6-7】 入炉燃料差异大 多次灭火事故发111
【案例6-8】 节能改造留隐患 煤粉聚积致爆燃112
【案例6-9】 锅炉煤种不匹配 结渣问题挺严重113
【案例6-10】 保护逻辑不合理 锅炉内爆出问题114
【案例6-11】 违章指挥强送粉 煤粉仓内引爆炸115
【案例6-12】 制粉系统不匹配 煤粉爆炸难消除116
【案例6-13】 防爆通道不合理 引燃电缆出险情116
【案例6-14】 制粉系统接连爆 烧坏电缆急停炉117
【案例6-15】 石子煤斗未清理 自燃现象恐发生118
【案例6-16】 锅炉满水和缺水 恶性事故损失大119
【案例6-17】 低温蒸汽进汽机 轴系断裂事故发120
【案例6-18】 取样测量有误差 水位保护为虚设121
【案例6-19】 模块设计有缺陷 机组跳闸事故现121
【案例6-20】 水位指示有偏差 安装现场找病因122
【案例6-21】 热控监督不马虎 水位保护隐患除122
【案例6-22】 仪表管路未防冻 测量错误致非停123
【案例6-23】 取样管路突结冰 错误显示水位低123
【案例6-24】 汽包水位偏差大 水位保护动作多124
【案例6-25】 热态整定未进行 汽包满水险情生125
【案例6-26】 信号强制漏洞大 影响功能真可怕125
【案例6-27】 信号通道不独立 交叉影响要跳机126
【案例6-28】 强制差压变送器 违规操作埋隐患126
【案例6-29】 流量保护三取二 取样信号有要求127
【案例6-30】 严密监视过热点 严防燃水比失调127
【案例6-31】 高加系统不可靠 给水中断机组跳127
【案例6-32】 调节功能不健康 运行调整来不及128
【案例6-33】 给水参数整定差 汽包水位高跳机128
【案例6-34】 水冷壁管存异物 管壁超温难避免129
【案例6-35】 缺水超温致爆管 问题出在水位计130
【案例6-36】 锅炉安全阀拒动 超温超压事严重130
【案例6-37】 水质恶化不重视 腐蚀结垢爆管多132
【案例6-38】 金属检验不到位 联络管爆事故大134
【案例6-39】 多次超温致管薄 管道爆破人死伤134
【案例6-40】 过热器频频爆管 检查管内现堵头135
【案例6-41】 没有清理氧化皮 机组启动即爆管136
【案例6-42】 管材等级不够高 大量生成氧化皮137
7 防止压力容器等承压设备爆破事故139
【案例7-1】 筒体减薄因冲刷 避免爆破常检查140
【案例7-2】 氢罐封头现鼓包 及时更换预防早140
【案例7-3】 支架失效管座裂 全面检查事故灭141
【案例7-4】 筒体减薄钢板补 应力过大得更换142
8 防止汽轮机、燃气轮机事故143
【案例8-1】 拒动缺陷未消除 强行启机出事故143
【案例8-2】 失去监视再启动 轴系断裂事故大143
【案例8-3】 调速汽门有卡涩 严重超速机组损143
【案例8-4】 冒险带负荷解列 造成汽轮机超速144
【案例8-5】 低压旁路未开启 机组超速出险情144
【案例8-6】 旁路系统未开启 轴系断裂大事故145
【案例8-7】 旁路失电不能关 控制电源有缺陷145
【案例8-8】 旁路使用不合理 转子造成大弯曲146
【案例8-9】 位移保护乱解除 强行启动设备损146
【案例8-10】 逆止门未能关闭 抽汽倒流致超速147
【案例8-11】 逆止门出现故障 热网蒸汽反向流147
【案例8-12】 控制信号接线反 导致烧损推力瓦148
【案例8-13】 齿型联轴器失效 致机组轴系断裂148
【案例8-14】 调节系统大改造 确保安全是前提149
【案例8-15】 结构设计有问题 轴系发生大振动149
【案例8-16】 超速试验违规做 转子振动致停机150
【案例8-17】 铆钉头变形松脱 叶片甩出致事故150
【案例8-18】 复环缺陷未处理 叶片断裂出事故151
【案例8-19】 隔板装反浑不知 终于引发大事故151
【案例8-20】 级隔板故障 汽轮机严重损坏152
【案例8-21】 机组非同期并网 对轮螺栓全剪断152
【案例8-22】 高压内缸温差大 转子弯曲事故发153
【案例8-23】 管道暖管不充分 振动增大急停机154
【案例8-24】 振动原因未探明 盲目启动转子弯154
【案例8-25】 停机盘车投不上 闷缸措施要果断155
【案例8-26】 电动盘车投不上 吊车强盘钢绳断155
【案例8-27】 闷缸措施很及时 转子弯曲未发生156
【案例8-28】 轴封供汽门不严 转子永久性弯曲156
【案例8-29】 上下缸温差过大 发生永久性弯曲157
【案例8-30】 防止汽轮机进水 避免永久性弯曲157
【案例8-31】 电子水位计失灵 转子永久性弯曲158
【案例8-32】 蒸汽凝结致满水 采取措施很及时158
【案例8-33】 低温蒸汽进汽缸 高压转子永弯曲159
【案例8-34】 冲车过程振动大 发生碰磨致弯曲160
【案例8-35】 主蒸汽温度骤降 造成永久性弯曲160
【案例8-36】 电子水位计失灵 玻璃管锈渍不清161
【案例8-37】 放水手动门被关 紧急打闸很及时162
【案例8-38】 汽轮机打闸降速 出意外断油烧瓦162
【案例8-39】 报警信号误判断 断油烧瓦全都傻163
【案例8-40】 阀碟脱落堵通道 机组断油轴瓦烧164
【案例8-41】 油质太脏强启动 轴承损伤因焊渣164
【案例8-42】 油泵联锁要注意 手动启动来不及164
【案例8-43】 设计变更要谨慎 油泵联锁必须准165
【案例8-44】 保护定值不合理 断油烧瓦轴系损166
【案例8-45】 供电方式不合理 油泵该启不能启166
【案例8-46】 油泵电源不可靠 轴承烧损事故生167
【案例8-47】 技术改造留隐患 质量控制没把关167
【案例8-48】 油位已低不跳机 机组断油致烧瓦168
【案例8-49】 油箱油位无保护 延误停机扩事故169
【案例8-50】 试运期间油压低 松开螺栓致油喷169
【案例8-51】 处理漏油不停机 大量跑油轴瓦泣170
【案例8-52】 油泵联锁要可靠 机组跳闸离不了171
【案_例8-53】 热偶保护突动作 断油烧瓦事故发171
【案例8-54】 机组正常停机前 启动试验很必要172
【案例8-55】 运行人员误操作 无票作业没监护172
【案例8-56】 发现轴瓦有异常 确认未损再启动172
【案例8-57】 热工人员蛮违章 保护开关忘合上173
【案例8-58】 油泵联锁随意退 导致事故特后悔173
【案例8-59】 燃烧室内出状况 隔热瓦片突脱落175
【案例8-60】 燃气返至密闭间 未设监测出祸端178
9 防止分散控制系统控制、保护失灵事故179
【案例9-1】 系统配置不完善 频繁故障与死机179
【案例9-2】 负荷裕度不严控 升级改造问题多180
【案例9-3】 技术规范不到位 更换硬件没省钱180
【案例9-4】 主备时钟不同步 导致控制器脱网181
【案例9-5】 主备切换不成功 水位保护突失灵181
【案例9-6】 核心节点不冗余 丧失监控强停机182
【案例9-7】 降低硬件图省钱 配置不当惹祸端183
【案例9-8】 测点配置不独立 同时动作直跳机183
【案例9-9】 重要设备宜单控 公用系统恐不行183
【案例9-10】 操作员站失供电 两路电源保安全184
【案例9-11】 单点接地不保证 遭遇雷击出问题184
【案例9-12】 电源故障机失控 紧急按钮除险情185
【案例9-13】 通信工具有干扰 控制系统出异常185
【案例9-14】 隔离措施应可靠 交叉操作要防止185
【案例9-15】 后备手操需配备 关键时刻保平安188
【案例9-16】 通信连接无防护 病毒由此乘虚入189
【案例9-17】 在线下装要谨慎 操作不当引跳闸189
【案例9-18】 三断保护应具有 机械闭锁才可靠191
【案例9-19】 测点取样不独立 同时动作误跳机191
【案例9-20】 灭火保护强行退 管内积粉引爆燃192
【案例9-21】 信号触点误接反 机组非停损失大193
【案例9-22】 导叶剪断销剪断 撞烂减压排水管193
【案例9-23】 测温电缆从根断 轴承瓦温起跳变195
10 防止发电机损坏事故196
【案例10-1】 定子线棒绝缘损 氢气泄漏致停机196
【案例10-2】 端部固定有缺陷 相间短路相继发197
【案例10-3】 绕组端部振动大 导线断裂引跳闸197
【案例10-4】 绕组线棒全更换 在线监测得加装198
【案例10-5】 端部结构有松动 模态试验很必要199
【案例10-6】 定子绕组温度高 线棒绝缘被击穿199
【案例10-7】 应力腐蚀莫轻视 更换护环保安全200
【案例10-8】 机内氢气湿度大 转子护环出裂纹201
【案例10-9】 漏氢监测急报警 停机及时未短路202
【案例10-10】 绝缘老化存隐患 在线监测起作用202
【案例10-11】 定子起晕电压低 端部绝缘被烧损203
【案例10-12】 皮塞遗留三通内 水路堵塞引停机204
【案例10-13】 水质长期不合格 腐蚀产物堵水路204
【案例10-14】 水质不良引腐蚀 堵塞水路有温差205
【案例10-15】 供水参数有异常 检查发现有堵塞206
【案例10-16】 温差超标未重视 水路堵塞终接地207
【案例10-17】 制造过程有虚焊 运行期间酿匝短207
【案例10-18】 匝间短路勿小觑 烧伤护环损大轴208
【案例10-19】 胶皮垫老化漏油 发电机漏氢着火208
【案例10-20】 封闭母线进氢气 意外爆炸要牢记209
【案例10-21】 氢冷发电机运检 氢气爆炸人伤亡209
【案例10-22】 过热报警被忽视 绝缘受损事故生210
【案例10-23】 纸团堵住引风口 线棒出风温差大210
【案例10-24】 开关误动非同期 全厂停电设备损211
【案例10-25】 定子铁芯仔细查 发现异常早处理212
【案例10-26】 制造质量有问题 返厂大修换叠片212
11 防止发电机励磁系统事故215
【案例11-1】 火花放电煤粉燃 性能测试设备烧215
【案例11-2】 励磁变过热烧毁 检修期间遇困难216
【案例11-3】 断线保护有缺陷 软件判断出错误216
【案例11-4】 电压回路虽独立 判断时间误设置217
【案例11-5】 励磁系统误强励 机端出现过电压218
【案例11-6】 工作频率不一致 熔断器多次熔断218
【案例11-7】 整定设计不匹配 电网要求不满足218
【案例11-8】 温度估算有偏差 温升过高致跳闸219
【案例11-9】 运行人员误判断 转子过热被烧毁219
【案例11-10】 未采用屏蔽电缆 运行中反复跳机220
【案例11-11】 电源模块定期查 严格执行保安全220
【案例11-12】 母线附近浓烟滚 连接导线绝缘焦220
【案例11-13】 电感分布不均匀 接地开关被烧红220
【案例11-14】 普通电缆送信号 电磁干扰致误动221
【案例11-15】 绝缘性能不合格 故障录波器烧毁221
【案例11-16】 屏蔽电缆被错用 感应电压致误动221
【案例11-17】 专用电缆普通代 试运过程出误报222
【案例11-18】 程序升级未备份 投产时间被延误222
【案例11-19】 程序写入不对应 励磁系统误强励222
【案例11-20】 参数设置不合理 多方协作才解决222
【案例11-21】 动态性能不满足 电网稳定留隐患223
【案例11-22】 配合关系未协调 机组失磁保护跳223
【案例11-23】 保护定值不合理 修正之后方解决223
【案例11-24】 励磁设备有缺陷 过励磁保护跳闸224
【案例11-25】 基准值整定有误 失磁保护反复跳224
【案例11-26】 保护环节已动作 试验人员未发现224
【案例11-27】 励磁参数不合适 机端电压不稳定225
【案例11-28】 限制特性不满足 安全运行留隐患225
【案例11-29】 安全监督查保护 机组运行保安全225
【案例11-30】 运行机组数量多 调差系数差别大226
【案例11-31】 无功环流常发生 母线电压难控制226
【案例11-32】 自动通道不正常 手动通道独支撑226
【案例11-33】 未按规程来调节 机端电压大波动226
【案例11-34】 擅改励磁变变比 造成发电机跳闸227
【案例11-35】 结构特点不了解 改变参数致振荡227
【案例11-36】 恒压运行未采用 低频振荡幅度大227
【案例11-37】 母线电压大振荡 控制模式不协调228
12 防止大型变压器损坏和互感器事故229
【案例12-1】 电缆中间头放电 变压器绕组烧损229
【案例12-2】 调压绕组被击穿 交货延误九个月230
【案例12-3】 局部放电不合格 订货迟迟不出厂230
【案例12-4】 极化指数不合格 干燥工艺来处理231
【案例12-5】 储油柜胶囊破损 绕组贯穿性短路231
【案例12-6】 铁路运输急刹车 屏蔽板松动位移232
【案例12-7】 变形试验来测试 线圈变形状况知232
【案例12-8】 试验前后值测定 按照规程来对比232
【案例12-9】 空载损耗值偏大 按照协议来处理233
【案例12-10】 变压器油因受潮 介质损耗值增大234
【案例12-11】 瓦斯保护频动作 油泵窥视孔渗漏234
【案例12-12】 引线耳接触不良 在线监测发报警235
【案例12-13】 啮合不良致错位 调压开关致爆炸236
【案例12-14】 油位变化出异常 套管底部法兰裂237
【案例12-15】 高压引线放置错 变压器组全烧损238
【案例12-16】 测试方法有错误 线圈底部突冒火239
【案例12-17】 氯化锌避雷器坏 二次侧电压值无240
【案例12-18】 二次端子引线断 零序保护突动作240
【案例12-19】 精度试验不合格 未按铭牌来装配241
【案例12-20】 局部过热负荷重 绝缘介质速劣化241
【案例12-21】 油净化工艺缺陷 油纸间局部放电242
【案例12-22】 一次连接有缺陷 头部温度高十度242
【案例12-23】 吊装时发生破损 运行中引发放电243
【案例12-24】 连接筒强度不够 互感器绝缘击穿244
【案例12-25】 气体微水来测试 静置一天再进行245
13 防止犌犐犛、开关设备事故246
【案例13-1】 气室划分要注意 避免相互有影响246
【案例13-2】 绝缘拉杆有断裂 触点位置出错误247
【案例13-3】 内部绝缘出故障 都是飞虫惹祸端247
【案例13-4】 防尘措施未采取 内部黄沙不老少248
【案例13-5】 真空泵油进设备 气室内部出闪络248
【案例13-6】 导体安装不到位 发热造成绝缘穿249
【案例13-7】 伸缩节处有导体 插接不良致发热249
【案例13-8】 合闸电阻有损坏 断口击穿瓷套爆250
【案例13-9】 合闸电阻没压紧 整体阻值有增加251
【案例13-10】 真空处理未进行 检测发现纯度低252
【案例13-11】 北侧机构为分位 断口却处于合位252
【案例13-12】 管路阀体有结冰 停电操作致拒动253
【案例13-13】 液压机构油乳化 分闸之后自合闸254
【案例13-14】 气温变普降春雪 断路器发生雪闪254
【案例13-15】 机械闭锁强度弱 误按合闸接触器255
【案例13-16】 合闸后未到死点 自行脱落致分闸256
【案例13-17】 开关柜三相短路 气体冲开前柜门256
【案例13-18】 隔离手车未隔离 误触母线避雷器257
【案例13-19】 释放通道未设置 电弧冲开前柜门258
14 防止接地网和过电压事故259
【案例14-1】 接地引下线烧断 变压器失地损坏259
【案例14-2】 接地线未连地网 主变主控均烧毁260
【案例14-3】 连续落雷损开关 全站停电敲警钟261
【案例14-4】 防雷配置差异化 同塔双回防同跳262
【案例14-5】 法兰胶装有错误 内部受潮致放电262
【案例14-6】 钢管式涡激振动 避雷针整体倾倒262
【案例14-7】 间隙定值可延时 避免误跳变压器263
【案例14-8】 容性电流超标准 弧光接地烧开关264
【案例14-9】 泄漏电流需监测 受潮劣化早发现265
15 防止输电线路事故267
【案例15-1】 四回线路均故障 电厂电量送不出267
【案例15-2】 气候条件很特殊 线路设计要优化267
【案例15-3】 地质条件有沉降 线路设计应预防268
【案例15-4】 边坡垮塌土质松 铁塔基础受威胁269
【案例15-5】 分期改造未规划 线夹被盗塔倒塌270
【案例15-6】 隐蔽工程莫含糊 质量验收再掩埋270
【案例15-7】 在线监测要加强 推广直升机航巡270
【案例15-8】 线路区段风振重 预绞金具可采用271
【案例15-9】 交变应力长承受 绝缘子疲劳断裂271
【案例15-10】 载荷弯曲和交变 金具断裂全怪它272
【案例15-11】 端部密封被破坏 复合绝缘子脆断274
【案例15-12】 均压环粗心反装 绝缘子芯棒脆断274
【案例15-13】 红外测温来监测 危急缺陷快处理274
【案例15-14】 锁紧销受压变形 已失去限位功能275
【案例15-15】 球头挂环出断裂 金具倒挂绝缘子275
【案例15-16】 冰灾史罕见 倒塔断线电网损276
【案例15-17】 线路覆冰和舞动 防治措施不尽同277
【案例15-18】 线路覆冰致跳闸 改造措施很精准277
【案例15-19】 气温骤降线覆冰 脱冰引发相短路278
【案例15-20】 线路跳闸因山火 运维单位多防范279
16 防止污闪事故280
【案例16-1】 绝缘子表面积污 俩设备污闪掉闸280
【案例16-2】 大量上马水泥厂 污秽等级大幅升281
【案例16-3】 防污漏洞或死角 导致污闪要严防281
17 防止电力电缆损坏事故283
【案例17-1】 热力管线突泄漏 电缆隧道热水入283
【案例17-2】 交叉距离不满足 电缆沟内温度高283
【案例17-3】 制造质量有问题 整批电缆全退货284
【案例17-4】 附件质量出问题 接头连续被击穿284
【案例17-5】 接头安装不合格 电缆隧道突起火285
【案例17-6】 核心元件有缺陷 组合电器终端爆285
【案例17-7】 电缆质量严检测 坚决把住入口关285
【案例17-8】 运输过程盘平放 电缆挤压致变形285
【案例17-9】 局部绝缘遭挤压 电缆绝缘被击穿286
【案例17-10】 施工现场未防护 绝缘构件被污染286
【案例17-11】 接地系统施工错 金属连板接线反286
【案例17-12】 接地电流有异常 导体之间有导通287
【案例17-13】 线芯护套被接反 金属护套环流大287
【案例17-14】 局部发热不均匀 套管底部有沉淀288
【案例17-15】 建筑单位蛮施工 两路电缆被破坏288
【案例17-16】 图纸指示有错误 检修方案被迫改288
【案例17-17】 安防措施完善后 盗窃事件被遏制289
【案例17-18】 管线调查未进行 电缆路径乱打桩289
【案例17-19】 隧道施工忙打井 两相电缆被破坏289
【案例17-20】 人员撤离钢钎坠 电缆绝缘被扎伤289
【案例17-21】 隧道塌方水泄漏 多路电缆被砸伤290
【案例17-22】 地铁施工出塌方 电缆线路基础陷290
【案例17-23】 退运电缆就地剥 火灾隐患留下来290
【案例17-24】 电缆固定不合理 挤压角钢受损伤290
【案例17-25】 电缆接头施工误 交叉互联线短路291
【案例17-26】 接头铜壳内短路 交叉互联致混乱291
【案例17-27】 接地电流有异常 停电处理查原因291
【案例17-28】 南方白蚁高发区 蛀蚀问题要注意291
【案例17-29】 连接点温度异常 接地系统连线误292
【案例17-30】 接地系统常检查 发现问题及时修292
18 防止继电保护事故293
【案例18-1】 双重配置很重要 互为备用保安全293
【案例18-2】 双重设计各独立 公用环节患无穷294
【案例18-3】 差动保护误接线 同时失电退运行295
【案例18-4】 互感器特性差异 继电器动作异常295
【案例18-5】 失灵保护信号发 复压闭锁作用大296
【案例18-6】 保护通道交叉用 纵差保护误跳闸297
【案例18-7】 二次线垫圈松动 发信号时有时无298
【案例18-8】 整定范围细校核 失磁事故严预防298
【案例18-9】 起停闪络很重要 缺一不可要记牢299
【案例18-10】 新投改造动回路 各种验证不可少301
【案例18-11】 施工图纸改动多 竣工图纸方可用301
【案例18-12】 一次设备出故障 二次保护保安全303
19 防止电力调度自动化系统、电力通信网及信息系统事故304
【案例19-1】 电源不独立配置 主站受牵连停机304
【案例19-2】 模块老化能力降 保护定值不匹配305
【案例19-3】 测试方案不完整 系统性能出异常305
【案例19-4】 联调传动工作少 无功设备致损毁306
【案例19-5】 控制命令错误发 全厂有功出力降307
【案例19-6】 策略参数擅自改 发电机组异常停307
【案例19-7】 内外网络操作混 敏感办公资料泄308
【案例19-8】 蠕虫病毒惹祸端 网络通信出故障309
【案例19-9】 通信通道不独立 调度网络忙拦截311
【案例19-10】 磁盘写入有异常 营销服务被迫停314
【案例19-11】 调度系统漏洞存 管理权限轻松获314
【案例19-12】 信息安全有漏洞 软件公司责整改315
【案例19-13】 外网邮箱有漏洞 敏感信息可获取316
20 防止串联电容器补偿装置和并联电容器装置事故317
【案例20-1】 电容器组来接线 先串后并宜采用317
【案例20-2】 电容器单元损坏 上下盖完全崩裂318
【案例20-3】 二次电缆受干扰 串补保护误动作319
【案例20-4】 操作顺序不正确 平台板卡受损伤320
【案例20-5】 未进行老炼试验 电容器过压烧损321
【案例20-6】 真空断路器合闸 弹跳时间超要求321
【案例20-7】 多次操作现重燃 真空泡内有杂物322
【案例20-8】 分闸反弹幅值大 一旦发现应调整322
【案例20-9】 测量方法有差异 局部放电变化大323
【案例20-10】 检测方法存不足 重大隐患未查出323
【案例20-11】 脉冲电流法测量 局部放电莫超标323
【案例20-12】 容量减少未退运 保护动作事故生324
【案例20-13】 安装角度不合格 套管断裂出故障324
【案例20-14】 谐波电压被放大 串抗烧损事故发324
【案例20-15】 空心串抗室内装 通信设备不正常325
【案例20-16】 鸟类窜入电容器 隔离开关瓷柱断325
【案例20-17】 动物窜入电抗器 相间短路出故障325
【案例20-18】 匝间绝缘不合格 串联电抗器烧毁325
【案例20-19】 保护定值重设定 没再出现大问题326
21 防止直流换流站设备损坏和单双极强迫停运事故327
【案例21-1】 监视信号不完善 触发脉冲频丢失327
【案例21-2】 阀控参数设不当 触发脉冲不稳定327
【案例21-3】 阀塔防火隐患查 监造报告未提交328
【案例21-4】 冗余保护错配置 自相矛盾两判剧328
【案例21-5】 阻燃材料未达标 报警系统不灵敏329
【案例21-6】 饱和电抗水冷却 管道接头处漏水329
【案例21-7】 阀塔漏水出告警 紧急停运遇险情329
【案例21-8】 冷却水管口脱落 液位低保护跳闸329
【案例21-9】 接头漏水板卡烧 直流系统致闭锁329
【案例21-10】 传感器出现故障 电导率保护误动330
【案例21-11】 主泵切换致跳闸 保护定值重设定330
【案例21-12】 泄漏保护误动作 优化算法重整定330
【案例21-13】 风机开关盒进水 水泵停运极闭锁330
【案例21-14】 共用电源留隐患 主泵切换不成功330
【案例21-15】 主泵切换值变低 小流量应满足331
【案例21-16】 环境温度超定值 辅助降温水喷淋331
【案例21-17】 相关保护重设置 调试期间多误动331
【案例21-18】 事件报文存缺陷 漏报误报均发生331
【案例21-19】 平衡水池被排干 水位监视未报警332
【案例21-20】 未采取防潮防锈 电动机频繁故障332
【案例21-21】 阀厅安全隐患多 尽快整改免事故332
【案例21-22】 波纹板被风吹起 控制室屋顶漏水332
【案例21-23】 投运超过十五年 状态评估常进行333
【案例21-24】 变压器套管故障 过流保护闭直流333
【案例21-25】 电抗器套管爆炸 产品设计留隐患333
【案例21-26】 密封结构存缺陷 连接不良致鼓包333
【案例21-27】 套管设计存隐患 间歇放电事故生334
【案例21-28】 储油柜气囊破裂 重瓦斯保护动作334
【案例21-29】 接线盒内存水珠 压力继电器误动334
【案例21-30】 分接开关选型误 配置浮球继电器334
【案例21-31】 油流继电器误动 安全距离值偏小334
【案例21-32】 绕组传变特性差 测量电流有畸变335
【案例21-33】 监测装置误动作 瞬时干扰致跳闸335
【案例21-34】 控制柜加盖小室 温湿度满足要求335
【案例21-35】 在线监测发报警 核心设备稳运行336
【案例21-36】 分接开关调整中 故障录波频启动336
【案例21-37】 未装直降变压器 站用电源不可靠336
【案例21-38】 动作时间配不当 越级动作没切换337
【案例21-39】 恶劣天气强分闸 均压电容致闪络338
【案例21-40】 直流分压器积污 大雾天气致放电338
【案例21-41】 单一元件出故障 直流系统有风险338
【案例21-42】 自检功能应具备 根据级别来操作339
【案例21-43】 站用电压波动大 压力变送器误动339
【案例21-44】 状态信号未确认 切换条件不满足340
22 防止发电厂、变电站全停及重要客户停电事故341
【案例22-1】 公用系统出故障 两台机组同时停341
【案例22-2】 控制按钮未防护 误碰造成机组停341
【案例22-3】 机组跳闸至脱网 孤网运行不稳定342
【案例22-4】 恶劣天气多线跳 全停多座变电站342
【案例22-5】 开关拒动故障扩 局部电网被瓦解342
【案例22-6】 保护不能抗干扰 误动全停变电站343
【案例22-7】 绝缘子快速积污 升压站先后闪络344
【案例22-8】 直流系统不独立 共用电源致误动344
【案例22-9】 直流接地有环流 开关误动受影响345
【案例22-10】 直流供电不合理 三套保护全失电345
【案例22-11】 直流电缆不阻燃 隔离不当事故大346
【案例22-12】 直流电缆两点地 环流造成保护跳346
【案例22-13】 充电装置复运行 操作顺序要把关347
【案例22-14】 核对放电未进行 电池缺陷没发现347
【案例22-15】 运行环境太恶劣 电池寿命早终结347
【案例22-16】 封堵不严进雨水 交流窜入全站停348
【案例22-17】 交直流端子混装 交流窜入机组停348
【案例22-18】 误将交流接直流 全厂停电系统振349
【案例22-19】 两票三制未执行 误操作全站失电349
【案例22-20】 防误闭锁维护差 引发恶性误操作350
【案例22-21】 支柱绝缘子断裂 全停重要变电站350
【案例22-22】 支柱绝缘子断裂 造成变电站失压350
【案例22-23】 绝缘子突然折断 六台机全部停运351
【案例22-24】 电能质量指标差 保护误动影响大351
【案例22-25】 供电设备绝缘损 重要客户全停电352
23 防止水轮发电机组(含抽水蓄能机组)事故354
【案例23-1】 油质问题致漏油 四号机组甩负荷354
【案例23-2】 油质指标不合格 调速器动作失灵355
【案例23-3】 油温低黏度增大 活塞动作不灵活355
【案例23-4】 过速限制器误动 中导叶紧急关闭356
【案例23-5】 过速试验起振动 主要原因为共振356
【案例23-6】 顶盖紧固螺栓断 特别重大事故发357
【案例23-7】 泄水锥连接不牢 振动增大致停机358
【案例23-8】 尾水管出现异常 压力脉动比较大358
【案例23-9】 空腔涡带作用下 尾水管里衬脱落358
【案例23-10】 机组大修查缺陷 贯穿裂纹在叶片358
【案例23-11】 大修检查水轮机 过流部件磨损大358
【案例23-12】 孔洞加工不均匀 零件组装有误差359
【案例23-13】 限位铜套重磨损 回油箱油位异常359
【案例23-14】 轮毂腔密封失效 水电站运行故障359
【案例23-15】 人孔门螺栓断裂 发现及时事故免360
【案例23-16】 压环局部位置变 伸缩节出现漏水360
【案例23-17】 端部间隙值偏小 限位块变形严重360
【案例23-18】 密封损坏致漏水 大轴内产生积水360
【案例23-19】 补气阀相继失效 甩水严重致停机361
【案例23-20】 蝶阀作为排污阀 排污不畅生堵塞361
【案例23-21】 测温电阻出异常 机组稳定受威胁361
【案例23-22】 水导轴承瓦温升 轴瓦轴领间隙零362
【案例23-23】 连接螺栓不牢固 水导摆度不稳定362
【案例23-24】 顶盖排水被堵塞 水位升高出险情362
【案例23-25】 补气阀关闭不严 压油罐油压过高362
【案例23-26】 伸缩节漏水增大 止水压环已变形363
【案例23-27】 漂浮物聚集严重 拦污栅水位差高363
【案例23-28】 绑扎不良绑块脱 振动引起绝缘损364
【案例23-29】 定子端部绑块松 绝缘盒子被击穿364
【案例23-30】 线棒端部有磨损 结合处有附着物364
【案例23-31】 弹簧老化压不足 接触不良温度高365
【案例23-32】 冲片向外部偏移 割破线棒绝缘层365
【案例23-33】 发电机发生扫膛 定子局部被烧伤366
【案例23-34】 机组负荷快速增 强烈振动机受损366
【案例23-35】 瓦温测量出误报 机组停机事故发367
【案例23-36】 油位计管路断裂 水导瓦缺油烧损367
【案例23-37】 局部接触出摩擦 推力瓦升温烧瓦367
【案例23-38】 互感器表面积粉 轴电流保护动作367
【案例23-39】 弯折工艺有缺陷 转子风扇生断裂368
【案例23-40】 挡风板位置不当 造成结构性损坏368
【案例23-41】 下压指焊点开焊 定子铁芯现波浪369
【案例23-42】 闭锁措施不完善 风闸误动本不该369
【案例23-43】 低励限制没做好 电气量持续振荡370
【案例23-44】 停机出现误操作 手动按钮来灭磁370
【案例23-45】 主轴密封温度升 机组稳定受影响371
【案例23-46】 转轮室温度过高 止漏环严重烧损371
24 防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故374
【案例24-1】 勘测选址判断误 不利地段没避开374
【案例24-2】 水雾飘移未防范 水淹厂房事故发374
【案例24-3】 闸门开启电源断 洪水漫坝教训大375
【案例24-4】 河道堵塞水倒灌 积水过高进厂房375
【案例24-5】 围堰渗漏淹基坑 渗水倒灌进厂房376
【案例24-6】 坝体漏水大会诊 灌浆加固治坝病376
【案例24-7】 观测设施不完善 安全监测没到位376
【案例24-8】 气象部门未预报 应急措施没准备377
【案例24-9】 地震损坝做修复 闸体处理不彻底377
【案例24-10】 闸门操作不规范 洪水漫过闸门顶377
【案例24-11】 水位计出现故障 漫坝事故险造成377
【案例24-12】 操作阀发生炸破 排水泵容量不够378
【案例24-13】 自动阀门质量差 水淹厂房事故发378
【案例24-14】 排水孔处来钻孔 拔出钻头水喷出378
【案例24-15】 暴雨形成泥石流 冲进厂房机组淹378
【案例24-16】 集中暴雨骤然来 山体滑坡十三处378
【案例24-17】 局部暴雨从天降 全厂停电事故发379
【案例24-18】 泄洪期尾水顶托 水泵室尾水倒灌379
【案例24-19】 调度命令不执行 漫顶垮坝损失大379
【案例24-20】 调度命令打折扣 不明来水现下游379
【案例24-21】 混凝土年久老化 加固措施不到位380
【案例24-22】 管理人员离值守 大汛期间水漫坝380
【案例24-23】 操作人员擅脱岗 库水漫顶大坝垮380
【案例24-24】 汛限水位不执行 漫坝事故教训大380
【案例24-25】 汛前水库超蓄水 多座水库被水毁381
25 防止重大环境污染事故382
【案例25-1】 波纹板箱没压紧 搪瓷喷涂有问题384
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