沃尔玛也很清楚,这款车如果卖到9.99美元,厂家根本挣不到钱,所以在提出降价要求的同时,沃尔玛也给了“好孩子”抛出了一个诱人的大馅饼—如果这款车降到9.99美元,我要订200万辆。
“我们现在确定大订单,年销在10万辆以上,基本上我们就认为这个订单是大单。”“好孩子”副总裁贺新军说道。
“200万辆可以说是一个天文数字。” 宋郑还很清楚这个订单的意义。
在金融危机的背景下,有订单意味着企业就有希望,但这个订单实在有些烫手,接了单子,有可能还会赔钱,不接又实在不甘心放弃这样大的一块蛋糕。
就在宋郑还左右为难的时候,同行陷入经营困境的消息不断传来。根据中国海关总署的统计,在2008年年初,中国有8 610家生产和出口玩具的公司,但是到2008年年底,玩具公司的数量几乎减半,只剩下4 388家。
四面楚歌的局面,让宋郑还意识到一定要拿下这个订单,但怎样才能让它成为一个赚钱的订单?他心里很清楚,眼下只有一条路可以走,那就是通过降低成本获得利润,但在很多同行看来,这几乎是不可能完成的任务。
这款伞推车在沃尔玛销售的婴儿车中是最便宜的产品,很多美国家庭在外出旅游时,通常都把它作为一次性的用品使用,所以结构设计得已经非常简单。宋郑还知道,要想把原材料的成本降下来,唯一的办法就是在简单得不能再简单的结构上再做减法。
“就是改变设计,改变结构,用的原材料本身就要少,工艺结构本身要简单,那么就可以降低成本。”宋郑还说道。
在保证安全性的前提下,拿掉哪个部件才能把车子的成本降下来,当这项任务交到研发中心负责人贺新军手上时,他感觉心里一点底也没有。贺新军召集大家整整开了两天的讨论会,丝毫没有结果,事情陷入了僵局。
“最后我们给每一个部门的主管下了死命令,这个项目不是说可做可不做,而是一定要做成这个项目。”贺新军深知此订单的重要性。
一周之后,一份方案交到了贺新军面前,这个方案一下让他看到了希望。
“就是把后面那个横撑拿掉。”贺新军很兴奋。
这个支架拿掉后,贺新军马上让工作人员进行了成本核算,发现成本降是降了,但并没有降多少,看来,还要继续做减法,又过了一周,第二个方案出台了。
成功的希望被再次点燃,工作人员很快按照设计方案做出了一个样品,然后赶紧拿到质量管理中心进行安全测试。
没想到,车子还没测几下,大家担心的问题就出现了。